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大連中遠海運重工厚板切割變形控制取得突破

近日,大連中遠海運重工62K紙漿船主機座65mm厚面板以較高的切割精度成功報驗並轉至大組階段施工,使得厚板切割變形控制取得突破。

一直以來,主機座面板切割變形控制都是難點,不僅是厚板切割難度大,由於板厚不同,超過4mm需要對介面進行處理,但是處理後變形難以控制,以往出現這種情況,現場都是採用火工、打磨等措施進行修復,不僅浪費人工,而且效果差,嚴重影響分段施工質量及效率。

在62K紙漿船項目上,大連中遠海運重工改變了以往的切割方式,首先在板上標記三個檢驗點,並使得三個檢驗點在一條直線上,板材對接處理時可以檢驗其變形量。同時,對接處理時,需要切割厚度大的板材,切割過程中單面受熱大,所以在厚板的另一端進行加熱,公司使用2台半自動小車同時工作,一端切割一端加熱,儘可能保證兩側溫度一致,在切割過程中,根據檢驗點的變化情況在板材加熱端使用工裝進行頂推,確保無變形。

通過試驗,62K紙漿船項目主機座面板進行對介面處理後,同面度偏差為0~1mm,達到了精度要求,為後續項目施工提供了寶貴經驗。

文圖 | 王彪

出品 | 分段工區

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