祁南礦掘進液壓支架應用側記
改革掘進工藝提升單進水平實現本質安全
——祁南礦掘進液壓支架應用側記
5月11日,淮北礦業在祁南礦召開了掘進液壓支架應用現場會,推廣該礦34下6外段風巷掘進液壓支架應用經驗。通過現場觀摩交流,與會人員認為,「四化三減」是實現礦井安全高效發展的根本出路,掘進液壓支架的成功應用,更加堅定了大家解放思想、全力推進「四化三減」的信心和決心。
祁南礦34下6外段風巷為沿空掘進巷道,與上區段34下5機巷保持4米凈垛,設計走向長度1000米,該區域煤層平均厚度2.9米,頂板岩性以泥岩為主,採用「錨網索+沿空側噴漿」支護方式,巷道凈寬×凈高=4800毫米×3200毫米,錨桿株排距800毫米×800毫米。
經過公司有關部門調研論證,針對淮北礦區條件,與設備製造廠家聯合研製的第一代邁步式掘進液壓支架,在祁南礦34下6外風巷首次應用。該掘進液壓支架採用雙層縱梁結構配八根立柱,邁步交替式移動,配備BRW-125/31.5型乳化液泵站供液。
樹理念,不斷提升礦井機械化水平
祁南礦現有掘進隊伍七支,其中四支煤巷隊保兩條綜采線接替,三支岩巷隊施工底板巷,除高位鑽場外,現掘進機械化程度達100%。礦井修復工程量大、掘進隊伍數量不足、職工年齡比例失調、採掘接替緊張。針對以上問題,去年底,該礦圍繞「四化三減」提出了「只要有利於安全、有利於提效、有利於降低職工勞動強度的設備一定要上」的理念,掘進巷道具備上綜掘條件的,堅定不移採用綜掘施工;具備上機載前探支護的,堅定不移上機載前探支護;具備上設備進行修復的,堅定不移上綜掘機、巷修機,最大程度實現「以機械化減人、以設備換人」的目標。
邁步式掘進液壓支架到礦後,礦上立即召開專題會議,選取合適的地點、合適的隊伍對新設備進行應用,並成立專業領導小組,協調處理設備使用過程中出現的問題。
強技術,不斷增強設備使用適應性
優化支護設計,實現支護設計與設備使用相匹配。巷道頂板原設計7根錨桿,採用掘進液壓支架後,錨桿位置與液壓支架縱梁重合,個別頂板錨桿無法施工。優化支護設計後,頂板設計6根錨桿,同時後路錨索補強加密,在支護強度不降低的前提下,保障了頂板錨桿的便捷施工。
巷道頂板原採用鋼筋網支護,使用掘進液壓支架後,職工在上網時存在空頂作業的風險。優化改為鐵絲網支護,上網、聯網時均能做到職工在有效臨時支護下作業。
改進設備結構,實現設備結構與安全使用相匹配。該礦重點對設備做了三點改進,一是在支撐腿上安裝液壓表,實現了液壓支架供配液系統運行處於可監控狀態;二是在前探支護上增加了可伸縮功能,實現了在迎頭動刀截割時不需要後退液壓支架;三是在兩幫支護上加寬加高,實現了幫部臨時支護的安全可靠。
重組織,不斷優化人員配置及勞動組織。淮北礦業生產管理部與礦井對新設備使用的施工組織等認真研討,對循環作業每個環節、工序所需要的時間詳細記錄並分析,不斷優化職工過程操作,並根據施工環節合理確定作業人員配置,制定了增加平行作業工序的勞動組織方案,成立了專業打料班及噴漿班,保障正規循環作業,實現了早班進尺三排、釘道、延接管路及後路沿空側噴漿,中班進尺五排及後路錨索補強,夜班進尺五排及後路打料的勞動組織方式,頂板及幫部具備條件時一次循環進尺3-4排,確保圓班實現平均進尺13排(10.4米)。同時,無極繩滯後迎頭不得超過50米,減少職工扛運料距離,噴漿不得滯後迎頭30米,錨索不得滯後液壓支架10米。
嚴管控,不斷夯實新設備操作常態化
重培訓,讓職工會操作。祁南礦邀請廠家人員開辦「新設備使用大講堂」,使用液壓支架的基層區隊、職能科室全員參與,全面了解支架的結構性能、參數、操作流程、注意事項等。設備入井安裝後,由廠家手把手進行三班實操培訓,基層使用單位利用市場化經濟槓桿,對能夠熟練操作設備的職工,每人增加市場化工資500元,充分調動了職工學技術、會技術、用技術的積極性。通過一周現場實操,每班均有2-3人能夠較好地操作裝備。
重措施,讓職工安全操作。礦上組織技術人員根據設備特點及使用流程,制定了《掘進液壓支架操作規程》、《掘進液壓支架使用的施工措施》、《掘進液壓支架新設備使用風險分級管控措施》,重新修編34下6外風巷作業規程,並在使用過程中不斷總結完善。利用規程措施規範施工,對新設備的使用從風險辨識、評估、管控及保障措施「四步法」入手,引導職工安全操作。
重檢修,讓設備完好運行。使用單位組織機電人員認真研究設備圖紙資料,熟練掌握其結構,並安排專人維護,制定檢修項目清單,實現清單式檢修,保障設備正常運行。
通過努力,掘進液壓支架在祁南礦34下6外段風巷應用取得較好效果。4月份,施工單位克服斷面大、沿空巷道片幫、沿空側噴漿、過斷層等不利因素,全月進尺305米,最多的一個圓班進尺達15排(12米)。單進效率、安全效果得到提升,職工勞動強度大幅降低。
本期編輯:飛揚
TAG:淮北礦業 |