當前位置:
首頁 > 軍情 > 西門子在燃氣輪機低污染燃燒室3D列印上獲得突破

西門子在燃氣輪機低污染燃燒室3D列印上獲得突破

原標題:西門子在燃氣輪機低污染燃燒室3D列印上獲得突破


導讀:8月8日,西門子宣布在3D列印技術上獲得又一里程碑,該公司成功的為SGT-A05航改燃氣輪機3D列印了一個乾式低排放DLE預混合器,並成功進行了測試,結果表明該3D列印的低污染燃燒室可以顯著的降低CO排放,西門子表示這一成就將進一步鞏固西門子在3D列印技術方面的領先地位。


西門子發電事業部首席技術官Vladimir Navrotsky表示:「這是3D列印技術如何徹底改變我們的行業,為我們的客戶提供實際利益和價值的另一個很好的例子,特別是當他們希望進一步減少排放以滿足環境目標時,我們使用3D列印技術能夠提供更好的部件設計、製造和維護靈活性。」


使用3D列印技術製造特定的燃氣輪機部件所取得得成就是顯著的,從概念設計到發動機測試,研發只需要7個月得時間,並且保證零部件滿足嚴格的公差,且能夠在負載和溫度下長期工作。燃氣輪機的DLE預混器結構非常複雜,使用傳統製造方法在鑄造和組裝中涉及20多個零件。


而西門子通過使用合格的鎳超級合金作為3D列印材料,僅需要2個零部件,並且將交付周期減少了約70%。西門子表示,DLE預混器的3D列印使西門子不僅能夠簡化生產過程中的複雜性,減少供應鏈中的外部依賴性,並且可以很好的改善零部件的幾何形狀,從而實現更好的燃料-空氣混合。


最近完成了3D列印DLE預混合器的第一次發動機測試,該部件在瑞典芬斯蓬的西門子增材製造中心進行了3D列印,試驗結果表明該部件在燃機啟動階段性能良好,沒有顯示出任何問題,在從擴散燃燒到預混燃燒的燃料切換過程中也全部成功完成,沒有任何燃燒脈動或雜訊,甚至無需對控制策略進行任何修改,並實現了CO排放減少和全負荷允許。西門子表示,這些良好的結果再次證明了西門子致力於高度複雜部件的3D列印量產。

此次,西門子針對的特定型號為航改燃氣輪機SGT-A05的DLE解決方案,通過先進的貧預混燃燒技術,可以顯著的減少CO和NOx排放,並無需注水。這將極大的提升應用的便利和減少水處理帶來的相關運營成本。西門子表示,該公司的DLE解決方案不會影響航改燃機原有的快速負載調節特性,目前已經有超過120台燃機成功利用該技術減少NOx和CO排放,累計運行390萬小時(截至2018年2月)。


西門子SGT-A05燃氣輪機工程總監Douglas Willham表示:「現在,憑藉3D列印技術,我們有機會進一步降低燃氣輪機的CO和NOx排放量。」


去年,西門子完成了首次使用3D列印技術完全設計和生產的燃氣輪機葉片成功進行全負荷試驗。今年早些時候,西門子一個3D列印的部件被安裝到了客戶的一個工業汽輪機設備中。2017年初,西門子還在核電站實現了3D列印部件:一種消防泵的葉輪的首次的商業安裝和安全運行。西門子使用3D列印技術修復的SGT-80燃機燃燒室和SGT-750燃機燃燒室已經累計成功商業運營超過30,000小時,所有的這些燃燒室部件都是在非常高的負荷和溫度環境下運行的。


(編輯:Allen)

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道吧!

本站內容充實豐富,博大精深,小編精選每日熱門資訊,隨時更新,點擊「搶先收到最新資訊」瀏覽吧!


請您繼續閱讀更多來自 兩機動力控制 的精彩文章:

空客警告英國脫歐可能對該國的航空製造業造成毀滅性打擊
太難!俄羅斯預計要到2025年才能完成國產重型直升機發動機研製

TAG:兩機動力控制 |