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一個建議,如何引發大型水壓機橫樑設計上的一場革命?

昨天我們說到,無論是龐大性,還是精密性,江南造船廠當時的條件都不足以支持萬噸水壓機的建造。怎麼辦?

當時,時任煤炭工業部副部長的沈鴻領著設計組的人員,背上照相機,扛著畫圖板,跑遍了全國各地的中小型水壓機車間,了解國外製造水壓機的設計特點和使用狀況。1958年末,前蘇聯專家陸續撤離。沒有專家指點,設計組開始自己畫圖紙。

沈鴻

在沈鴻的提議下,設計組決定先做模型,再在模型試驗的基礎上繪製圖紙。他們從紙模型、鐵皮模型到橡皮泥模型,做了無數個,繪圖的時候,光是總圖就繪製了15次。更別說為水壓機46000多個零部件,繪製了大大小小10000多張圖紙,光是這些圖紙就重達1.5噸。圖畫好了,他們又拿著模型,找江南廠的工人師傅一同琢磨改進設計。

儘管萬噸水壓機的大致設計方案已經確定了,但沈鴻認為,具體製造的過程中一定會出現很多意想不到的問題。為了從實踐中摸索經驗,他提議先把萬噸水壓機縮小成1:10的比例,造一台1200噸的試驗水壓機,讓它進行模擬試驗;把問題在模擬樣機上都解決了以後,再動手做萬噸水壓機。

可讓人沒想到的是,這台僅為萬噸水壓機十分之一的樣機,雖然給了大家極大的啟示,但是設計組和江南廠的工人師傅的分歧和爭論也從這裡開始了。

水壓機的立柱,要用兩百噸的特大鋼錠,國外通常都是使用整根的鍛件進行製造,可是,要使用一整根幾百噸的鍛件直接鍛造,就必須要用萬噸水壓機。正是因此,國際上才有了,要造萬噸水壓機,先要有萬噸水壓機的說法。

為此,設計人員想出一個方案,就是用若干個鑄鋼件竹節式的分段焊接,來代替大鍛件。這個方案雖然不用萬噸水壓機,可是對焊接技術的要求卻很高。同樣的問題也出現在橫樑上。設計人員最初採用的是焊接件組合式結構。就是先用鋼板焊接成幾大段,然後經過加工,再用大螺栓固定組合起來。

到了廠房裡,工人師傅卻提出,既然要焊接,為什麼不索性把橫樑焊接成一塊呢?先焊成豆腐乾一樣的那麼多塊,加工以後再用螺栓來組合,這不是多此一舉嗎?

聽了工人師傅們的質疑,設計組回答說「這是造水壓機,不是造輪船。水壓機外國都是分塊的,這是世界上的傳統結構。」

工人師傅說,「傳統結構也是可以改變的嘛!從前造船也是用鉚釘鉚,現在改成了整體焊接,也沒見大輪船斷成兩截啊。」高學歷的設計人員和經驗豐富的江南工人各執己見,他們只好找到沈鴻拿主意。

工人們的建議,引發了沈鴻的思考,他覺得可以試一試。但這事,1200噸樣機的橫樑已經製成了,大家決定再造一台120噸的水壓機。經過壓力試驗,這台採用橫樑整體焊接結構的120噸水壓機,竟然承受住了430噸的壓力。

試驗結果出來以後,總設計師沈鴻立刻做出決定,萬噸水壓機的製造,就採用這種整體焊接結構的橫樑。這個設計不僅減少了機械加工和裝配的工作量,而且大大減輕了橫樑的重量。這種反傳統的設計後來被視為大型水壓機橫樑設計上的一場革命。

經過在樣機上的反覆試驗,萬噸水壓機的設計方案基本確定。1959年,江南造船廠萬噸水壓機工作大隊成立,水壓機進入了困難、緊張的製造階段。

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